整體澆注冶金爐技術(shù)是用耐火澆注料在現(xiàn)場一次澆注成型爐體耐火材料的一種冶金爐砌筑方法。這種技術(shù)在國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)已被廣泛使用,許多鋼鐵行業(yè)的冶金爐都是整體或局部一次澆注成型的;國外資料上也有熔鋁爐爐體用耐火材料整體澆注的報道,據(jù)資料介紹,這種技術(shù)的特點在于其結(jié)構(gòu)整體性好,無磚縫、整體強度高,因而爐體壽命較長,由于這些優(yōu)點,國內(nèi)有色冶金行業(yè)也開始結(jié)合自己特點,在一些熔鋁爐上使用這種技術(shù)。
以某公司工業(yè)爐現(xiàn)狀為例
該公司是目前國內(nèi)較大的鋁加工企業(yè),現(xiàn)有10臺熔鋁爐,其中1臺25噸圓爐,6臺20噸熔鋁爐,3臺10噸熔鋁爐,并配有相應(yīng)的靜置爐。熔鋁爐工作溫度最高達1200℃以上,靜置爐最高工作溫度達到1000℃。圓爐采用爐頂揭蓋加料,小爐為三個爐門人工扒渣,大爐為兩個爐門機械扒渣作業(yè)。原料為鋁錠、肥料鑄棒、廢料型材和鑄軋鋁卷等。每個靜置爐也有兩個爐門供扒渣和精煉操作。以往爐體都是用耐火磚砌筑成的,一些部位都很容易損壞,從而影響了爐體使用壽命和生產(chǎn)效率。比如圓爐爐頂圈部位,由于采用將爐蓋揭開從爐頂加料的方法,在加料過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)料斗和料本身磕碰圓爐頂周圈的情況。由于爐頂周圍是用粘土磚砌筑的,磚與磚之間粘結(jié)能力差,磕碰就會使其中某塊磚松動脫落,進而在爐門處出現(xiàn)缺口,如不及時修復(fù),鋁水極易從此處跑出。類似會經(jīng)常出問題并需經(jīng)常修補的地方還有圓爐門拱、框、靜置爐門扒渣坡,另外磚砌爐蓋也存在嚴(yán)重的易損問題。爐蓋呈圓拱形,是用耐火拱腳磚和三種楔形磚一圈一圈砌成,爐蓋在操作過程中需要反復(fù)揭開,一年中要經(jīng)歷幾千次急冷急熱過程。爐蓋的損壞是個別拱腳磚先剝落掉塊,接著是一周圈都剝落往下掉。磚砌爐蓋平均壽命最多兩年。
采用整體澆注耐火材料在熔煉爐上的實踐
由于該公司幾臺熔鋁爐都存在上述問題,嚴(yán)重影響了公司生產(chǎn)認為的完成。所以公司與鄭州駒達新材料科技有限公司進行探究,同時結(jié)合鋁熔鑄生產(chǎn)具體工藝,對熔鋁爐進行用耐火澆注料進行局部澆注爐體,以提高爐體整體使用壽命的技術(shù)改造。
全部工作分三個階段,第一階段是小范圍試驗,觀察效果,首先用比重為2.6g/cm3的RA系列超高強低水泥澆注料3臺10噸熔鋁爐爐頂周圈,即在熔鋁爐上頂周圍打制一個整體圈梁,圈梁內(nèi)徑為4500mm,高度為400mm,厚度為300mm。澆注體經(jīng)過烘烤之后投入使用,經(jīng)過一年的使用,1000多個熔次,化鋁1100多噸,爐頂周圈整體結(jié)構(gòu)基本完好,無大段松動脫落現(xiàn)象。但因圈梁下部爐墻燒嘴磚損壞,圈梁在使用一年之后打掉重新澆注。
由第一階段使用情況來看,爐體頂圈部位的使用壽命較以往砌磚的有較大提高。達到了預(yù)想效果。
在第一階段工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,2003年我們進行了第二階段的擴大試驗。除繼續(xù)使用RA超高強低水泥澆注料打制圓爐頂圈外,在3臺圓爐的爐門扒渣斜坡及各種爐門等多處也用這種澆注料澆注成型。經(jīng)過一年的使用,各扒渣斜坡表面磨損高度下降35mm外,其整體結(jié)構(gòu)完整,爐門拱頓、爐門基本完好。這期間,鑄棒生產(chǎn)9500噸,鑄軋板生產(chǎn)5000多噸,從制品的成份及組織結(jié)構(gòu)觀察,沒有發(fā)現(xiàn)異常�?梢哉J為這種耐火材料對鋁液沒有污染。
經(jīng)過第一階段、第二階段的實踐,2004年后,我們在全部爐子上全面推廣了采用RA澆注料澆注爐體有關(guān)部委,RA澆注料主要特點是抗渣侵蝕、不粘鋁、抗機械沖擊差,主要技術(shù)指標(biāo)見下表,用澆注料整體澆注了兩個圈爐爐蓋。該爐蓋在結(jié)構(gòu)上與磚砌筑該稍有不同,下層200mm厚,用比重2.6g/cm3的重質(zhì)高強度澆注料,上側(cè)為150mm厚輕質(zhì)保溫澆注料,并增加了兩周鋼結(jié)構(gòu)吊掛起預(yù)埋在澆注料中的吊掛磚,從而增強了爐蓋的整體強度。
RA系列超高強度低水泥澆注料技術(shù)指標(biāo)
到目前為止,該公司的3臺10噸圓爐除爐底部分磚砌外,爐墻、扒渣坡、爐門框、爐門、燒嘴磚等全部改為耐火澆注料整體澆注。一臺國外設(shè)計的25噸圓爐爐門及爐門拱在破損后也已全部更換為RA澆注料整體澆注。所有爐蓋及包括大爐蓋及小爐蓋也都改成了澆注料整體澆注。整體澆注爐蓋使用壽命平均3~4年。
結(jié)論
磚砌熔鋁爐因存在磚縫多。整體性差,強度低溫度,使用過程中因無數(shù)次開合爐蓋急冷急熱和操作碰撞,致使?fàn)t子一些部位極易損壞。在鋁熔煉爐關(guān)鍵部位強度得到提高,目前我公司熔鋁爐爐頂均采用耐火預(yù)制件從而大幅度提高了爐體的整體使用壽命,提高了使用效率,節(jié)約了能源。