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解決方案

提高窯口澆注料使用壽命解決方案

 

回轉(zhuǎn)窯窯口澆注料在水泥回轉(zhuǎn)窯的使用中全年維修或搶修次數(shù)總要比窯內(nèi)耐火磚的頻率高,不能與窯內(nèi)耐火磚使用周期同步,極大地限制了窯綜合運轉(zhuǎn)率的進一步提高,無形中也增加了成本。

1窯口工況特性

預分解窯前窯口部位,約有1 400℃左右的出窯熟料對澆注料有強烈的磨蝕性和堿侵蝕,入窯二次風溫在900-l200℃之間進行無規(guī)律地變化,并攜帶有大量的顆粒型窯灰沖刷。以3.5~4.7 r/min的速度轉(zhuǎn)動,具有較強的機械剪切應力,裸露于高溫下的窯口護板熱膨脹,對澆注料產(chǎn)生強大的擠壓破壞應力,1600~1700℃的窯頭火焰對其產(chǎn)生較強的熱輻射。窯口筒體橢圓度變形,加大了澆注料脫離窯體的可能性。窯口澆注料在生產(chǎn)中還要經(jīng)受頻繁故障開停窯的急冷急熱沖擊。

2影響窯口澆注料壽命的主要因素

2.1窯頭壓力控制的影響

窯頭壓力大小表征了窯爐內(nèi)用風與入窯頭罩熱風量之間的平衡情況。一般增大窯尾高溫

風機的排風量,窯頭負壓增大,反之則減小。采用篦冷機的生產(chǎn)線,在窯尾高溫風機風量相對固定的情況下,關小窯頭余風風機風量,或者增加篦冷機各室冷卻風量,都會導致窯頭形成正壓。

窯頭正壓的危害主要表現(xiàn)在:首先,正壓即表明窯頭罩內(nèi)風量過剩,窯尾高溫風機排風量不足或窯系統(tǒng)通風欠佳,促使風速高、含細粒熟料的過剩熱煙氣從窯頭各個縫隙直往外冒出,窯口簡體外表面受高溫熱氣燒蝕變形,進而導熱至內(nèi)側(cè)簡體及其錨固釘受熱脫焊、膨脹,導致澆注料炸裂脫落,其次,由于熱氣流飛出,窯口筒體低壓冷卻風機鼓入的冷風難以對其產(chǎn)生有效的冷卻保護作用,窯頭密封圈被磨損及燒損;再次,正壓使窯門燒損和窯頭罩內(nèi)襯磨刷加劇,需要經(jīng)常維修處理,甚至將窯頭罩燒垮塌;另外,正壓帶來較為惡劣的作業(yè)環(huán)境,

窯頭無法看火,燒損附近的設備,污染環(huán)境。如前所述,窯頭壓力受兩頭排風量大小的影響。

在特定的生產(chǎn)線,窯爐通風量是相對確定的,出窯高溫熟料也必須得到必要的冷卻。這也就是說系統(tǒng)設計配套時,窯頭余風風機能力不能過小,否則剩余的冷卻風量無處可排。我公司二號、三號窯都暴露出了此缺陷,窯頭佘風風機能力偏小。一般設計中余風風機的風量應達到窯尾高溫風機的80%以上,如果余風溫度較低,工況下排風量較少時,余風風機也可適當選小。

窯口澆注料

2.2窯系統(tǒng)綜合運轉(zhuǎn)率的影響

運轉(zhuǎn)率表征了生產(chǎn)是否正常,操作是否精細與穩(wěn)定,故障開停機次數(shù)多少等一系列問題。一般情況下,運轉(zhuǎn)率超過82%才算基本正常;達至90%以上算正常生產(chǎn),說明生產(chǎn)線故障停機情況較少。預分解窯生產(chǎn)線耐火材料最怕開停窯,尤其窯口澆注料是開停窯最大的受害部位,窯連續(xù)運轉(zhuǎn)率越高,壽命越長。一旦出現(xiàn)預熱器堵塞等異常故障,窯口內(nèi)襯表面溫度將在10多小時內(nèi)從1 400℃左右降低到100-200℃,故障排除后,又急劇升溫到正常溫度,如此強烈的冷熱交替反復進行,澆注體高溫組織結(jié)構遭到破壞,易炸裂剝落,會對使用壽命產(chǎn)生極大的影響。

2.3窯口護板結(jié)構形式的影響

窯口結(jié)構一般由筒體、護板和澆注料組成。設置窯口護板的主要目的,就是為了有效地保護普通鋼制作的窯口簡體段節(jié),免受高溫熱煙氣燒損變形,兩者由2~5顆螺栓連接固定在一起,使之形成整體。護板則需要靠澆注料來降低工作溫度及磨蝕,保證高溫下保持良好的結(jié)構穩(wěn)定性。澆注料為工作層,窯體振動、護板松動、筒體燒變形等三個方面是澆注料結(jié)構破壞的重要因素。窯體振動會使?jié)沧⒘吓c窯筒體和扒釘脫離,扒釘拉力減弱,造成澆注料整體結(jié)構強度降低,局部斷裂脫落。護板松動和筒體燒變形往往同時出現(xiàn),主要原因是窯口外筒體及其連接固定螺栓被高溫熱氣流侵蝕膨脹,向外成喇叭型,導致護板和簡體間產(chǎn)生間隙而松動,護板上方的澆注料也跟著分塊斷裂。另外,窯口護板端面與窯頭罩直墻的相對位置也較為關鍵,窯口端面應縮在直墻澆注料里面100-200 mm,以避免來自篦冷機的含塵熱煙氣燒損沖刷。

2.4澆注料材質(zhì)及施工技術質(zhì)量的影響

如前所述,前窯口工況較為特殊,一般的澆注料難以承受,材料應具備足夠的耐溫性能、機械強度、耐磨蝕性、熱震穩(wěn)定性和耐堿性。當前國內(nèi)生產(chǎn)窯口澆注料的廠家較多,魚龍混雜,報出的噸價格在5000~13000元之間不等,壽命基本上也跟價位呈線性關系。施工質(zhì)量控制問題較多。錨固釘結(jié)構不合理,分叉處采用對頭焊接,高溫下易燒融;扒釘為單角,焊接點較少,不易焊牢,且易損傷底部彎頭,扒釘布局不科學,盲區(qū)多,特別是護板和擋磚圈上方澆注料拉不住。澆注時對膨脹縫留設的重要性認識不夠,實際施工中留設過少或不留,形成澆注料爆裂。不制模,直接在周向六點位置施工,澆注體密實度差。攪拌不規(guī)范,干料未充分拌勻就加水,考慮施工便捷,加水量過多。攪拌和制模施工銜接不力,攪拌好的澆注料不能及時被使用。澆注振打不均勻,久振或重振現(xiàn)象突出。養(yǎng)護時間短,急于點火投入生產(chǎn)。

3技術措施

3.1優(yōu)化設計窯口結(jié)構

窯口結(jié)構重新設計。整套護板數(shù)量24塊保持不變,每塊護板由原來的單塊固定改為箱體組合型,即由內(nèi)護板和外箱體組成,窯筒體處于兩者之間,用沉頭螺栓連為整體,外箱體內(nèi)填充澆注料以保護固定螺栓和簡體不受高溫燒損變形。應該說,保護好了固定螺栓和筒體,也就等于保護了窯口結(jié)構的牢固性,可使?jié)沧⒘厦馐苓^多的機械外力影響。改進后的窯口結(jié)構

窯口護板冷卻罩重新設計,與護板外箱體連為一體,鼓入的冷風充分冷卻護板及簡體后再排入大氣中,同時也防止冷風流入窯內(nèi)而增加熱耗,降低二次風溫;冷卻風由周向12個風口均布鼓入,改善整體冷卻效果。窯口下方直墻澆注料厚度適當增厚,保證窯口端面在不影響熟料落入篦冷機的前提下縮在直墻里面,避免窯口直接受篦冷機高溫熱煙氣沖刷及燒損。

3.2施工技術方案完善與改進121

(1)窯口澆注厚度由200 mm提高為260mm ,使?jié)沧⒘虾穸瘸^耐火磚50mm左右,窯口護板上方澆注料有效厚度從150 mm增加到了200 mm-220 mm,增強抗耐磨陛。

(2)錨固釘結(jié)構由單角焊接成形改進為雙角冷彎成波浪狀,焊接面由“一”變?yōu)椤皍”,徹底解決了焊接造成的質(zhì)量問題;合理控制扒釘布局,交錯立體布置,特別是護板與護板之間、護板與筒體之間,以及擋磚圈上方等關鍵薄弱部位進行重點設置,提高整體拉力,特定公司高級焊工焊窯口扒釘,多點焊接牢固,且派專人檢查確認。

(3)澆注料施工時采取多次架模澆注,嚴格在周向七點至九點位置施工。

(4)專人負責攪拌,現(xiàn)用現(xiàn)拌,干混均勻,嚴格稱量加水,水分控制在最低范圍內(nèi)。

(5)膨脹縫留設按澆注料線膨脹變化率仔細核算,并結(jié)合實踐經(jīng)驗而定,所有扒釘都纏繞黑膠布來補償其膨脹空間。

(6)材質(zhì)由高性能澆注料改為高強莫來石澆注料,提高耐磨性和耐高溫性能。

(7)改變檢修思路,每次檢修時,窯磚砌筑好前5 m后暫停作業(yè),優(yōu)先施工前窯口澆注料,盡可能地延長養(yǎng)護時間。

3.3改進通風系統(tǒng),確保窯頭微負壓

(1)提高窯尾通風能力。下料斜坡整體沿原斜坡平行方向下落200mm,斜坡耐火材料總厚度由245 mm(100 mm鈣板+145 mm耐火磚)調(diào)整為150 mm,取消了100 mm厚的硅酸鈣板,全部采用高強高鋁質(zhì)耐火澆注料。斜坡及其進料舌頭澆注料整體設計,為確保拱頂?shù)叫逼麓怪本嚯x盡可能增大,斜坡分三個傾斜角度平緩過渡人窯,上段50。維持不變,中段以

兩頭保證150 mrn襯厚為控制基準,實際傾斜角度大約42.5。,下段即l 000 ITlnl左右長的入料舌頭約以33°的傾斜角度入窯,相應地把入料舌頭端面總襯厚由300 mm減為200 mm,以增大傾斜度,取消了入料舌頭端面原有約150 mm長的水平過渡段。窯尾拱頂長度被縮短,拱頂與煙室之間的連接設計成50°左右的倒角,基本同斜坡平行,減薄耐火襯厚度,

以進一步加大拱頂斷面。

(2)余風處理系統(tǒng)改進。針對余風處理能力偏小的實際情況,在風機能力不變的情況下作相應改進:擴大余風冷卻塔,冷卻風管比原來增加一倍,減小了風速及阻力,降低風溫;篦冷機與冷卻塔之間增設一個大沉降室,收集余風攜帶的窯灰顆粒,同時增加自然散熱量,進一步降低余風風溫及含塵量。改進后,余風風溫及含塵濃度大幅度降低,玻纖袋收塵器阻力減小,余風風機處理工況風量能力得到提高,基本滿足了生產(chǎn)要求。

4改進效果分析

經(jīng)過全方位優(yōu)化改進后,窯口澆注料使用壽命實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,更換周期不但滿足了窯磚檢修的需要,甚至明顯超過了窯磚壽命,避免了檢修時廢舊澆注料難拆除的被動局面。自2006年下半年以來,未再發(fā)生過因窯口澆注料而停窯檢修的情況。

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